氯堿化工中不論采用那種工藝方法制堿,都在所難免會遇到一個令人討厭的產物——氯氣,也正是由于氯氣的存在使得燒堿的產量增加受到限制。氯氣的物化性質決定了它很容易被液化,將氯氣液化不失為氯氣處理的一種手段,液氯較之氣態氯更便于儲存和運輸。而氯氣在諸如在工業合成纖維、制藥業、皮革業、造紙業、印染業以及醫院、自來水的消毒,石油、電力、洗滌劑等的廣泛應用,也大多是采用液氯鋼瓶運輸使用的。液氯的充裝操作不當使其毒性擴散,而倍受關注。
隨著企業生產規模的逐年擴大,液氯生產壓力也在提高。原有4臺充裝設備增至6臺,操作人員的勞動強度有所增加。為確保充裝過程嚴格受控不出現超裝的現象,操作人員的數量相應增加。但由于充裝的控制是由操作人員人工讀取6臺電子地上衡顯示儀表的讀數,判斷手動截止閥關閉與開啟,充裝重量的控制精度不高,超裝難免,給安全生產帶來隱患。
具體控制過程是,將待充裝的空鋼瓶放置于電子稱上,電子稱二次儀表顯示出空瓶重量并將重量以4~20mADC信號傳送至PLC控制器,相同重量就會在與PLC通過通訊線連接的LCD觸摸屏上顯示。操作人員將需要充裝的重量通過觸摸屏輸入確認無誤后點擊“開”,相應氣動切斷閥打開,開始充裝。當空瓶加充裝量到達設定值時,PLC自動輸出使得氣動閥關閉完成整個充裝過程。
在此控制系統中設有手動/自動切換裝置,工藝操作人員可根據現場實際情況選擇控制方式。另還可以輸出音響提示,提示操作人員充裝結束或充裝異常,方便操作人員及時發現和解決問題。